| 产品名称: | 佛山挤出机-博瑞华板材设备批发-塑料挤出机厂 |
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| 更新日期: | 2021年12月11日,有效期:180天 |
| 关键字: | 超高分子聚乙烯导轨 管材高速挤出机 超高分子管材挤出机 聚乙烯钢带波纹管 超高分子聚乙烯挡煤板 超高分子量聚乙烯输油管 |
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大胆提出将振动场引入塑料挤出机挤出成型全过程的设想,并对传统塑料挤出机结构进行彻底变革。经过多年的艰苦努力,1990年终于研制出 台塑料电磁动态塑化挤出机原理样机,原理样机采用直接换能方式,将振动场引入塑料化挤出全过程,从原理到机械结构都完全不同于传统螺杆挤出机,克服了传统设备的许多缺陷,具有体积小、重量轻、制造成本低、能耗低、噪音小、塑化混炼效果好等优点。 1990年底,国家科委火炬高技术产业开发中心组织专家们经过考察和答辩后,将其列入1991年 火炬计划预备项目,进行研制开发。1991年7月,系列研究之一的“塑料挤出机设备的机电磁一体化研究”获“霍英东青年教育基金”的资助。在该基金的资助下,对塑料电磁动态塑化挤出机理共挤复合机理进行深入研究,在国内外 提出了聚合物电磁动态塑化挤出工程原理,建立了比较完善的聚合物动态固体输送、熔融、熔体输送数学模型,阐明并定量地描述了聚合物动态塑化挤出过程的基本规律。

1、主电机系统的主电机扭矩过高 出现这种现象的主要原因是:润滑油系统发生故障,主电机输出轴与齿轮箱出入轴的中心位置对中不良,电机以及离合器振动等原因都会损坏主电机轴承,造成电机的扭矩过高。不仅如此,挤出机进料负荷过大或物料熔融不良也会引起主电机扭矩过大。 应对措施:首先,定期对机组内的润滑系统进行检查、清洗,定期更换润滑油,对主机电机轴承进行检查,测定主电机的空载电流值以及运转温度或是运行功率,确定是否在规定值的范围内运行,否则应考虑是否需要更换主电机轴承。其次,定期检查主电机输出轴与齿轮箱输入轴之间的对中情况,及时对轴承进行校核。再次,进行电气测试检查,找出轴承转子不稳定的原因,并对离合器的振动速度进行检测,确保离合器振动速度在规定的范围内,若超出规定值,及时调整离合器的动平衡。 ,应当定期对机组内的加热、冷却系统进行检查,保证进料的温度均匀,熔融状态好,不仅如此,还要控制好进料速度以及进料量,保证主电机功率稳定。 2、摩擦离合器发生故障 这种现象发生的主要原因是:主电机的瞬间启动电压过低,使得摩擦盘过热,进而加速老化损坏,或是摩擦盘内的空气压力过低均可引起摩擦离合器脱开。 应对措施:机组的主电机启动运转时,尽量避免用电高峰期,减轻机组的进料负荷,延长主电机重新启动的时间间隔。在环境温度较高时,连续两次及以上启动主电机时,不仅要确保足够长的时间间隔,还应及时将主电机的温度冷却下来。定时清理摩擦盘和摩擦片的表面灰迹,检查摩擦盘和摩擦片是否能够正常使用,若破损严重应当及时更换。检测摩擦盘内的空气压力值,保证压力值符合摩擦盘内空气压力值的规定。 3、双螺杆水冷拉条挤出机组的螺杆工艺段系统的熔体压力高 出现这种现象的主要原因是:机组内的过滤网目数高,使得进料粉的熔融指数较低且进料量大,各个工艺段筒体的温度低、物料熔融不彻底、模板的开孔率低、机头物料的正常下料受阻,这些均可造成熔体压力高。 应对措施:对于生产熔融指数低的产品时,应使用低目数的滤网,增加出料的节流阀开度并及时更换合适目数的滤网。降低机组的进料量,在不影响出料产品质量的前提下,提高机组内筒体温度,提高熔体物料的温度,增加物料的流动性。并在双螺杆水冷拉条挤出机组停车后,彻底清洗模板。 4、水下挤出机系统故障 挤出机的切刀磨损严重,颗粒的水流量过低,挤出机振动频率过高,切刀与模版的切合面有空隙,物料的熔融指数波动较大,造成物料的流速不一致,以及挤出机的水温度过高等原因造成挤出机系统故障。 应对措施:定期检查挤出机的切刀刃口的使用状况,若有破损应及时更换新切刀,检查系统运行状态,确保颗粒水没有泄漏,水罐过滤器和冷却器投用正常,并且检测切刀轴与切粒电机之间是否对中良好。


