| 产品名称: | 博瑞华管材设备定做-聚乙烯耐热管-汕头UPE链条滑轨 |
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| 更新日期: | 2021年11月01日,有效期:180天 |
| 关键字: | 超高分子量聚乙烯管道 聚乙烯直管 高分子聚乙烯板 超高分子量聚乙烯垫片 超高分子量聚乙烯异型材 塑料管挤出机 |
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公司设有专门技术人才部门,自建一套强大的人才储备库,为技术工程企业提供所需要技术人才。严格的保密制度,保证客户与人才的个人或公司信息的不被外泄,以免被打扰。

公司拥有一批高素质的技术工人,数台成套机械设备,可直接为客户加工为各种成品件,为客户提供一站式的服务!
公司生产工艺齐全,是目前国内大型超高分子量聚乙烯制品生产基地,产品种类丰富,质量好,批次稳定性高,可根据客户需要定制各种高品质的产品。

聚乙烯管是煤力发电厂的重要组成部分,在大、中型机组电厂中,主厂房煤仓多数采用型钢和钢管制成。由于物料在仓内流动,其与仓壁钢管的磨擦易使管壁受损,同时钢管表面粗糙易造成堵煤。因此,煤仓内壁在设计时都考虑加设1层耐摩擦强度高于普通钢管5~6倍的表面光滑的聚乙烯管,以延长煤仓使用年限,降低维修率。对于1台600MW的机组,其主厂房内聚乙烯管容量约3618m3,需要内衬的表面积约1122m2,又如2×300MW机组,主厂房的煤仓容量约3228m3,内衬表面积约1608m2,工程量较大。若运行中出现大幅脱落的状况,一方面导致基层钢管失去保护而加速磨损至破坏,另一方面内衬管材碎片会堵塞煤仓出料口,造成供煤阻断,此时将不得不进行停机检修,既影响了正常生产,又造成了经济上的巨大损失。由此可见,做好聚乙烯管的设计和施工,对确保机组运行具有十分重要的意义。 客户近期常和我公司经理联系。经我公司之前大量的调研和实验,之后决定采用UHMWPE管材为煤仓内衬,利用UHMWPE管材的自润滑性和不粘性,以降低摩擦系数,达到解决堵仓现象。对此,客户对我公司做出了很大的肯定和信任.在技术人员进行聚乙烯管安装时,在操作或环境温度出现较大变化的情况下,衬管的固定形式须考虑它自由膨胀或收缩。任何一种固定方法,设计时都应考虑到有利于散装物料的流动,并且螺钉头母总是埋入衬管内。对于较厚的衬管,接边应切成45度。这样,容许长度有变化,并在贮仓内形成平滑的塑料平面,有利于物料的流动。 作为专业的聚乙烯管生产厂家,我们考虑到安装聚乙烯管时还要特别注意: 1、安装过程中,衬管的螺栓沉头平面要求须低于管面;2、聚乙烯管产品安装时每㎡使用螺栓不应少于10条;3、各个衬管管材之间缝隙不应大于0.5cm(安装时要根据管材使用环境温度给予适当调整)。4、初次使用,待料仓物料储存至整个仓容量的三分之二后,再行卸料。

据现有资料和实地考察,大多数人都主张自超高分子量聚乙烯管底下150mm至管顶以上200mm地范围内都回填细砂。其原因在于:一是砂子可以保护管壳不受坚硬物的冲击破坏;二是砂子松散度好,容易使管壳与土壤接触并保持密实,增大它们之间的摩擦力。管道热胀冷缩后,在土壤里必然要做往复运动,从而在管壳外围形成空隙,管道与土壤间的摩擦力就要降低。通过实验,回填土采用不同方式时,摩擦力的大小是不同的。填砂子,它们的摩擦力变化幅度不大,超高分子量聚乙烯管往复运动几次摩擦力下降不多,这是由于砂子容易挤跑,也容易复原,但是管道初次移动时产生的摩擦力较小。而回填全密实土然后由石膏浆液输送泵送到脱水机给料箱。石膏由给料箱落到真空皮带脱水机上,经三级清水冲洗后,在脱水机尾部被刮板刮下,落到皮带输送机上,送到石膏储仓储存。经脱水处理后的石膏固体物表面含水率不超过1O%,石膏纯度可达9O%以上。 采用两套真空皮带脱水机,脱水机的出力按2台锅炉(B-MCR工况)石膏生成量的15O%设计。 工艺水系统耗水量约为90t/h。工艺水系统主要用途有:除雾器冲洗水;石膏冲洗水;脱硫系统容器、超高分子量聚乙烯管管道停运时的冲洗水;烟气换热器的高压冲洗水;石灰石制浆用水等。 废水处理系统废水约为总耗水量的10%,超高分子量聚乙烯管脱硫废水自废水旋流器溢流排出,进入废水处理系统。废水处理系统的处理能力为10m3/h,两套脱硫装置共用一套废水处理系统,处理后的水去除了脱硫废水中的悬浮物、C1-.F、重金属、pH调整值至6~9,满足环保排放要求。


